PALL油過濾,循環水RO過濾過濾系統
電(diàn)力和公(gōng)用(yòng)設施解決方案
東北部大型電(diàn)廠使用(yòng)頗爾Hydro-Guard®過濾器大幅降低冷凝水處理(lǐ)成本
産(chǎn)品:Hydro-Guard®過濾器
東北部大型電(diàn)廠使用(yòng)頗爾Hydro-Guard®過濾器大幅降低冷凝水處理(lǐ)成本
挑戰
位于美國(guó)東北部的775MW聯合循環電(diàn)廠由于樹脂細粉和污染物(wù)導緻預塗樹脂和可(kě)反沖冷凝物(wù)濾筒過早堵塞。這尤其會發生在啓動時,即當污染負載最大時。除了短暫運行外,工(gōng)廠還因過濾器壓差大而出現過濾器旁路、端蓋故障和系統跳閘。工(gōng)廠裝(zhuāng)有(yǒu)使用(yòng)空冷式冷凝器的275MW汽輪發電(diàn)機。凝結水淨化系統由2套平行的頗爾Septra™反沖過濾罐構成,1套用(yòng)于運行,另1套待機。每套過濾罐内含420個2.50"直徑、80"長(cháng)的濾筒。
此處的自動化反沖循環包括一系列操作(zuò),使用(yòng)約8000加侖清潔水,每次反沖都産(chǎn)生相同數量的廢水。每次反沖後用(yòng)于過濾器預塗的樹脂和助濾劑數量為(wèi)100立方英尺。每次預塗的樹脂和助濾劑成本約為(wèi)2500美元。
工(gōng)廠從開始一直使用(yòng)線(xiàn)繞式濾筒,但性能(néng)和完整性出現幾次問題。最大的問題是連續運行時間短或冷凝水通量低,特别是在啓動時。顆粒污染物(wù)和樹脂細粉末污染線(xiàn)繞式濾材,導緻高壓差和未處理(lǐ)冷凝物(wù)旁路。另外,重複反沖和水錘影響還産(chǎn)生濾筒端蓋分(fēn)離和脫線(xiàn),而且金屬絲也随時間拉毛。每次出現這種情況都需要采取糾正措施,浪費時間和金錢。
解決方案
工(gōng)廠需要有(yǒu)經驗的團隊,幫助它們清除啓動時的污染物(wù)。經過慎重考慮後,頗爾被選中(zhōng)實施該項目。頗爾擁有(yǒu)國(guó)際客戶基礎,在電(diàn)力和公(gōng)用(yòng)設施行業創新(xīn)解決方案方面享有(yǒu)盛譽。
在仔細調查現場後,頗爾開始付諸實施。
考慮到工(gōng)廠發生的線(xiàn)繞式過濾器問題,頗爾推薦使用(yòng)CoLD Melt™技(jì )術的Hydro-Guard®濾筒。該技(jì )術使用(yòng)可(kě)高效清除顆粒物(wù)的小(xiǎo)細旦纖維和具(jù)有(yǒu)剛性結構和強度的同位粗徑(CoLD)纖維制成過濾基材,強度對此類應用(yòng)中(zhōng)的動态運行條件非常關鍵。濾筒采用(yòng)反向深層梯度微孔結構,可(kě)有(yǒu)效捕獲更細孔隙和更緊緻外表面上的顆粒。在過濾器内部深層有(yǒu)給更多(duō)開放纖維基材,可(kě)促使強力和高效反沖,這對過濾器性能(néng)和壽命非常關鍵。
濾筒使用(yòng)100%的聚丙烯和惰性熔吹纖維制成,不含線(xiàn)繞式結構使用(yòng)的表面活性劑、潤濕劑或其它可(kě)抽出物(wù),從而避免這些物(wù)質(zhì)會污染系統的問題。熔吹濾材不産(chǎn)生可(kě)抽出物(wù),可(kě)節約時間和水耗-需要沖洗可(kě)抽出材料的清潔水和廢水。底部管闆過濾罐總共安(ān)裝(zhuāng)420個頗爾Hydro-Guard濾筒,直徑為(wèi)2.5",長(cháng)度為(wèi)80",未對過濾罐進行改動。
結果
工(gōng)廠記錄顯示,在安(ān)裝(zhuāng)頗爾過濾器前,系統進行的69次反沖循環中(zhōng),有(yǒu)5次是高導通性導緻的。2次是樹脂殘留問題導緻的。其它是高壓差(DP)導緻的。安(ān)裝(zhuāng)了頗爾過濾器後,系統總共進行10次反沖循環,全部是水導通性導緻的。
發電(diàn)廠報告每次反沖後的平均通量為(wèi)9425萬加侖,約為(wèi)線(xiàn)繞式過濾器的4.4倍。運行時間越長(cháng),則越不需要預塗樹脂,從而在8個月内節約超過60,000美元。由于第一套過濾罐的結果有(yǒu)效,工(gōng)廠對第二套過濾罐進行了翻新(xīn)。此後,工(gōng)廠報告18個月内的總成本節約超過140000美元。最後,安(ān)裝(zhuāng)頗爾Hydro-Guard可(kě)産(chǎn)生更高效率、提高産(chǎn)率和降低樹脂和化學(xué)處理(lǐ)成本。